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方形镶圈翻边铆接工艺研究

发布时间: 2022-03-02 08:18:52 浏览:

摘 要 公司产品中圆形镶圈(材料为H62)应用较为广泛,翻边后质量较好,周边平整且无裂纹。在某型保护头盔上,引入此装配结构,形状由圆形镶圈更改为方形镶圈,此方形镶圈在翻边时,四角出现了大批量的裂纹,严重影响了产品交付,减少翻边裂纹、提高合格率成为刻不容缓的技术问题。此次工艺研究从对比分析、理论计算、尺寸协调、工装结构等方面进行了全面分析,并给出了解决方案,对公司其他类似产品加工提供了方法和思路,具有较好的借鉴作用和推广意义。

关键词 方形镶圈;翻边;裂纹

引言

圆形镶圈在公司应用较为广泛,材料为H62,一般用于联接结构或装饰作用,在多年生产中,质量稳定,翻边后周边平整且无裂纹。在某型保护头盔上,引入此装配结构,形状由圆形镶圈更改为方形镶圈,此方形镶圈在翻边时,四角出现了的裂纹。

1 现状

镶圈是某型保护头盔上的一个功能件,翻边铆接后,通过纵向和横向尺寸不同的特性,控制电池盒盖的安装和取下两种状态。镶圈的结构如图1所示,翻边后在图1中所示的R2四角会出现长度不等的翻边裂纹(如图2所示),只有约15%的镶圈在四角均无裂纹,另外约40%镶圈裂纹较短,没有贯穿至外壳正面,且裂纹不多于两处。由于完全无裂纹的镶圈合格率太低,经过协调,对此镶圈的合格标准定为:翻边处允许存在裂纹,但不得多于两处,不得贯穿至外壳正面,不符合要求则返修。随着产品批量增加,镶圈返修问题日益突出[1]。

2 技术分析

2.1 同类零件加工流程对比

公司翻边铆接应用较多,圆形镶圈在公司头盔类产品应用较广,多年生产质量一直较为稳定,翻边无裂纹,返修率极低。圆形镶圈和方形镶圈除外形外,其他参数基本相同。

2.2 材料特性

用于翻边的镶圈,属于软态即M态,拥有较好的冷塑性加工性能。对两种镶圈的翻边延展量进行理論计算。

(1)圆形镶圈翻边延展量计算

翻边前为圆柱形,翻边后为圆环形。翻边前镶圈的面积(减去外壳厚度,按中性层计算,小数点后面取一位有效数字)。

S=2*π*r*h=2*3.14*10.75*3.4=229.5mm2

r为翻边前的镶圈半径。

h为翻边前的可翻边高度=总高度-材料厚度-外壳厚度=5-1.1-0.5=3.4mm。

翻边后镶圈的展开面积:

S=π*(r12-r22)=3.14*((3.74+10.75)2-10.752)=296.4mm2

r1为翻边后的镶圈半径,同时考虑一定的伸长率,根据实测约为3.74。

r2为翻边前的镶圈半径 。

通过计算可知,翻边后面积延展约1.29,在材料特性范围内。

(2)方镶圈翻边延展量计算

方镶圈翻边时,由于其特殊性,边和四角的延展不是一致的,且影响因素较多,因此此处根据翻边的部分实测尺寸进行理论上的计算,由于在四边未产生过裂纹,所以只对四角进行计算。翻边前为1/4圆柱形,翻边后为1/4扇形;翻边前方镶圈的面积(只计算其中一角,另外三角原理相同,按中性层计算,小数点后面取一位有效数字):

S=0.25*3.14*d*h=0.25*3.14*4.5*3.9=13.8mm2

d为翻边前的方镶圈直径。

h为翻边前的方镶圈高度=总高度-外壳厚度-零件厚度=5.5-1.1-0.5=3.9mm

翻边后方镶圈的面积:

S=0.25*3.14*r2=0.25*3.14*4.32=14.5 mm2

r为翻边后部分裂纹的实测尺寸,取部分尺寸较大者。

计算可知,翻边后面积延展约1.05,整体的延展系数比圆形小。由于四角翻边为不规则翻边,在扇形的中间处,延展肯定大于扇形的边缘,按网上经验参数及材料手册,取1.3系数,则局部的极限延展约为1.37,在材料特性范围内,理论计算可知方形镶圈也适合翻边,是由于其他未知原因导致翻边裂纹。

2.3 原因分析

经过查阅材料手册、梳理加工流程、检查工装夹具后,确定以下几个方面为产生裂纹的最可能原因,并作为下一阶段改进的工作方向。

(1)镶圈表面质量

金属材料在翻边及胀形时,端面的表面质量会对翻边产生不利影响,取部分未翻边的镶圈在放大镜下观察,可见明显的细微缺口,在材料展开时,这些缺口可能成为裂纹源。

(2)镶圈与腰形孔尺寸不协调

大部分镶圈在翻边时某一边可能处于极限状态,导致其中某两个角的延伸量,超过了材料允许的临界点,造成翻边裂纹。据操作人员反映,改进前大部分镶圈在腰形孔中均存在明显的晃动现象。

(3)工装结构不合理

铆冲四角R2缺少过渡部分,导致翻边裂纹。

3 改进措施

3.1 去除镶圈端面的细微缺口,消除裂纹源

取金相砂纸沿“8”字形砂光镶圈端面,让端边面光泽均匀。砂光后的端面在放大镜下观察,锯齿状得到明显减轻。

3.2 协调镶圈和腰形孔尺寸,避免单边延伸过多

将镶圈与腰形孔之间的配合改为过盈配合,由于外壳非完全的刚性零件,在铆座和铆冲的双边挤压下起到自定心的作用,镶圈在整个翻边过程中,无任何松动,在挤压作用力下,镶圈翻边平整,与外壳贴合效果良好。

3.3 协调工装,铆冲的四角R2从新设计

将铆冲下部的R修大,根部保证R2,中间部分圆滑过渡。这样既避免了初始阶段的裂纹倾向,又保证了最终翻边的尺寸符合图纸要求。

4 生产验证

确定方案后,从上述分析的三个方面进行了改进,第一:对端面用金相砂纸砂光,砂光后应平整,光泽一致,无毛刺;第二:腰形孔激光切割工序尺寸进行调整,镶圈与腰形孔处于过盈配合状态,镶圈在腰形孔中无晃动,且起自定心作用;第三:将最终成型用的180°铆冲,初始部分的R修成半圆,根部R2不动。2017年按照改进后的方法进行了65个镶圈加工,其中62个镶圈四角均无裂纹,3个出现了裂纹,且裂纹不超过两处,未贯穿至外壳正面,四角均无裂纹合格率95.4%。

参考文献

[1] 温秉权,王宾,路学成.金属材料手册.第2版[M].北京:电子工业出版社,2013:179.

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