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泰州引江河高港枢纽混凝土裂缝处理工艺

发布时间: 2022-04-12 09:49:09 浏览:

摘要:文章介绍了江苏省泰州引江河高港枢纽泵站、节制闸和送水闸对在检查中发现的混凝土裂缝处理的工艺流程,并分析了混凝土裂缝产生的原因,总结了混凝土裂缝清理、封闭和灌浆中需要注意的问题,以供类似工程参考。

关键词:水利枢纽;混凝土裂缝;裂缝清理;裂缝注浆;裂缝表面封闭

中图分类号:TU755文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)21-0108-02

1工程概况

泰州引江河是国家南水北调东线水源工程之一,南起长江,北接新通扬运河,全长24km,是一项以引水为主,灌溉、排涝、航运、生态、旅游综合利用的大型水利设施。工程于1996年10月开工建设,1999年9月建成并投入运行。

泰州引江河的控制口门——由高港枢纽由泵站、节制闸、调度闸、送水闸、船闸及110kV专用变电所组成。泵站主要作用是抽引江水北上至里下河地区和沿海垦区,并可抽排里下河地区的涝水,设计流量300m3/s,X型流道,9孔分3块底板。送水闸主要作用是配合泵站东侧的1#~3#机组,解决通南地区引水和排涝问题,设计流量100m3/s,为Ш级水工建筑物,整体式平底板,带胸墙。节制闸设计流量440m3/s,5孔分为2块底板,由于挡潮水位较高,设置了净高5m的钢筋混凝土

胸墙。

2裂缝情况

管理单位在2011年6月底进行日常检查时,发现泵站联轴层北侧隔墙存在裂缝,隔墙上下游侧面共发现裂缝8条,位置基本对应,每条长度在5m左右,表面裂缝宽度0.1~0.7mm。送水闸每孔胸墙均发现裂缝,缝宽0.1~0.2mm。节制闸1#边墩2条竖向裂缝,裂缝表面宽度0.1~0.7mm。

3处理方案

3.1裂缝属性分析

管理单位发现裂缝后,组织专家组现场会诊,并根据专家建议安排技术人员标记裂缝的分布、位置和长度。泵站联轴层北侧隔墙、送水闸胸墙和节制闸闸墩等部位出现的裂缝走向基本为竖向裂缝。在裂缝两侧,技术人员埋设了不锈钢观测点,采用裂缝宽度仪和游标卡尺进行观测。经一年多时间的连续观测,裂缝表面宽度基本无变化,专家组诊断裂缝属于温度裂缝。

3.2裂缝处理方案

经与技术单位研究,参考以往对水闸、泵站、船闸等工程墩墙混凝土裂缝处理经验,决定对泵站联轴层隔墙、送水闸胸墙和节制闸闸墩等结构部位混凝土裂缝采用化学灌浆处理,达到隔绝有害介质对缝内混凝土的侵蚀、防止缝内钢筋锈蚀以及补强等目的。具体施工方法为:先沿缝涂刷封缝胶泥,同时布置灌浆嘴,在0.1~0.3MPa的压力作用下,沿裂缝灌入E-85环氧浆材,将裂缝处混凝土连结成整体,并阻止有害介质对混凝土的侵蚀、防止缝内钢筋锈蚀,在裂缝灌浆后用磨光机将表面封闭材料和灌浆嘴清除。

3.3泵站、送水闸混凝土裂缝处理流程

泵站、送水闸混凝土裂缝处理程序为:

裂缝检查→裂缝表面清理→安装注浆底座→裂缝表面封闭→检查裂缝连通及封闭情况→注入E-85裂缝修补胶→打磨表面封闭材料及注浆底座→表面修饰。

3.3.1表面清理。沿裂缝两侧各0.15m将混凝土表面粘附的泥砂、污垢等清理干净。

3.3.2安装注浆底座。沿裂缝安装注浆底座,根据裂缝表面宽度,底座间距在0.1~0.2m之间。

3.3.3裂缝表面封闭。表面封缝材料采用DZ专用树脂胶泥,沿裂缝用油漆铲刀刮DZ专用树脂胶泥2遍,宽度5cm左右,厚度1~2mm。

3.3.4裂缝表面封闭情况检查。逐条检查裂缝表面封闭情况,采用压水法,逐个注浆底座检查,通过注浆器注入清水,目的是检查注浆底座安装情况和表面封闭层施工质量,防止注浆时跑浆。从检查情况看,注浆底座之间上下连通情况较好。注水检查发现个别底座、表面封闭层以及混凝土表面肉眼不能看见的缝隙均再用DZ专用树脂胶泥封闭处理。

3.3.5裂缝注浆。现场采用注浆器,向缝内灌注E-85灌缝胶,注浆时遵循由低到高、每个注浆底座均注浆的原则。

在泵站挡水墙裂缝注浆时,先从挡水墙长江侧面布置的注浆底座由下而上逐段注浆,待内河侧面布置的注浆底座溢出浆液后,用塞子塞住。除5#挡水墙下部1m高度内的内河侧面注浆底座未溢出浆液外,在灌注挡水墙长江侧面注浆底座时,内河侧面的注浆底座均溢出浆液,说明挡水墙上的裂缝已贯通,裂缝的连通性较好。

在送水闸胸墙裂缝注浆时,先从胸墙东侧面布置的注浆底座由下而上逐段注浆,待西侧面布置的注浆底座溢出浆液后,用塞子塞住。从注浆情况看,大部分胸墙上的裂缝已贯通,对于未贯通的裂缝或连通性不好的裂缝,再从西侧面安装注浆器注浆。

低压注浆原理为渗透与扩散,在注浆过程中需注意注浆时间、浆液粘度、扩散半径之间的关系。

裂缝注浆过程可从以下四个方面进行控制:(1)浆底座之间的间距,基本控制在0.1~0.2m之间;(2)先从低处注浆底座处安装注浆器注浆,待相邻注浆底座冒出E-85灌缝胶后,封闭该注浆底座,再继续注浆,直至相邻2~5个注浆底座均出浆,再从下一个注浆底座开始注浆,每一个注浆器处持续注浆时间40~60min,对宽度大于0.3m的裂缝,还进行二次复灌;(3)注浆压力,每个注浆底座开始注浆时,注浆器起始注浆压力均控制在0.3MPa左右,持压阶段注浆器注浆压力控制在0.2MPa左右;(4)浆液胶凝化时间,控制在100min

以上。

3.3.6表面修饰。裂缝注浆结束,确认E-85灌浆胶已完全固化,裂缝表面封闭涂层和注浆底座用角向磨光机打磨平整,做到裂缝处理后混凝土表面平整,基本不留被处理的痕迹。

3.4节制闸混凝土裂缝处理

节制闸东边墩在胸墙顶横梁以上部位裂缝采用3.3节的处理方法,与胸墙相交部位的裂缝由于不能按3.3节的方法粘贴注浆底座,采用电锤埋注浆嘴,再用电动注浆泵注浆,其处理工艺过程如下:

表面清理→钻孔→安装注浆嘴→注入E-85灌缝浆材→卸下注浆嘴→表面修饰。

3.4.1 表面清理。将裂缝两侧混凝土表面粘附的泥砂、污垢等清理干净。

3.4.2 安装注浆嘴。在裂缝一侧钻孔,钻孔与裂缝斜交,安装注浆嘴。

3.4.3 注浆。在0.2~0.3MPa的灌浆压力下灌入E-85灌缝浆材。

4结语

本次对泰州引江河高港枢纽泵站联轴层北侧隔墙、送水闸胸墙、节制闸东侧边墩的裂缝,采用低压灌浆处理,达到封闭裂缝、防止缝内钢筋锈蚀等目的,2013年5月25日开始施工,至6月15日施工结束,共处理混凝土裂缝41条,累计长度84m。裂缝表面平整、浆液饱满,施工质量良好,达到了除险加固,消除工程隐患的目的,确保了工程的安全运行,可在类似案例中借鉴和

推广。

参考文献

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[2]王铁梦.工程结构裂缝控制[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.

[3]富文权,韩素芳.混凝土工程裂缝分析与控制[M].北京:中国铁道出版社,2003.

[4]周满意,沈欣欣.浅析混凝土温度裂缝[J].科技资讯,2011,(16).

[5]何建红,钟良红.混凝土裂缝的成因、预防及处理[J].人民长江,2005,(6).

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